[发明专利]一种生产矾土基高纯刚玉的脱碳方法无效
| 申请号: | 00105123.7 | 申请日: | 2000-03-29 |
| 公开(公告)号: | CN1266034A | 公开(公告)日: | 2000-09-13 |
| 发明(设计)人: | 王俊才;司文元;李杰;赵树行;袁昧生;李宝槐;都沁军 | 申请(专利权)人: | 太原双塔刚玉股份有限公司 |
| 主分类号: | C04B35/18 | 分类号: | C04B35/18;C01F7/46 |
| 代理公司: | 山西省专利服务中心 | 代理人: | 雷立康 |
| 地址: | 030045 *** | 国省代码: | 山西;14 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 生产 矾土 高纯 刚玉 脱碳 方法 | ||
本发明涉及一种生产矾土基高纯刚玉的脱碳方法,它属于一种使用氧气脱碳的生产方法。
现在以矾土为主要原材料冶炼Al2O3>98.00%的刚玉做为冶金行业的耐火材料正逐步得到推广。但是采用氧化铁为脱碳剂生产高纯刚玉,易在脱碳过程后期使刚玉熔液中的Fe2O3含量增加,造成做为耐火材料的刚玉在高温下出现熔洞,从而降低了耐火材料性能;而欲控制氧化铁含量,又往往导致脱碳效果不佳,使刚玉制品在高温下出现胀裂。
本发明的目的是提供一种既能减少刚玉熔液中的Fe2O3的含量又能提高刚玉产品质量的生产矾土基高纯刚玉的脱碳方法。
本发明的任务是这样实现的:该脱碳方法是:在铝矾土全部熔化并扩大熔池面积和深度时,将所有生料全部清理进入还原精炼期,此时降低工作电压5-10V进行精炼,耗电当量达到1800-2000Kwh/T开始吹氧脱碳,吹氧10分种后在低工作电压的基础上提高工作电压15-30V,继续吹氧10-20分钟,当测得脱碳符合要求时,停止吹氧即获得高纯度的刚玉。
上述吹氧的方式为用吹氧管在1-2、2-3、3-1电极之间从炉缸上方侧面吹氧或用空芯电极中心通气吹氧。
上述吹氧的参数为:
工作压力 0.3-0.8MPa 吹氧管内径 1/2-3/4英寸
吹入角度 >20° 插入深度 >100mm。
在冶炼过程中,随着高纯刚玉冶炼碳素材料的增加,熔液中的Fe2O3、TiO2、SiO2因与氧的亲和力小于Al2O3,在过碳还原中基本全部被还原,同时出现游离C和Al4C3,吹氧脱碳可使游离态的C和与Al结合的C元素与氧结合成为CO排除,避免采用氧化铁脱碳造成的Fe2O3含量的增加;采用吹氧脱碳可使原材料配比中碳含量增加,提高Fe2O3、TiO2、SiO2等杂质的还原程度,同时确保碳含量的去除,从而提高Al2O3的含量,使高纯刚玉性能接近白刚玉,在耐火行业替代白刚玉。因此与背景技术相比,本发明具有既能减少刚玉熔液中的Fe2O3的含量又能提高刚玉产品质量的优点。
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细描述。
图1是用吹氧管在电极之间吹氧的示意图;
图2是吹氧管插入炉缸的示意图;
图3是用空芯电极中心吹氧的示意图;
图4是空芯电极插入炉缸的示意图。
图1中的1、2和3为电极,4为吹氧点,5为炉缸。图2中的6为吹氧管。
图3中的7、8和9为空芯电极,10为吹氧点。
实施例1:
本实施例中高纯刚玉的配料和前期冶炼与现有的刚玉冶炼方法相同。当铝矾土全部熔化并扩大熔池面积和深度时,将所有生料全部清理进入还原精炼期,此时将工作电压225V、功率7500-7800Kw降低至工作电压为220V,耗电当量达到1900Kwh/T开始吹氧脱碳精炼,使用内径为3/4英寸的吹氧管、吹入角度为25°、插入深度为115mm,在1-2、2-3、3-1电极之间从炉缸上方侧面吹氧(见图1和图2),吹氧压力为0.3MPa,吹氧10分钟后将工作电压提高至250V,在吹氧压力为0.4MPa下继续吹氧15分钟,耗电当量达到2251Kwh/T,停炉检测沾棍为淡黄色脱碳符合要求,停止吹氧即获得Al2O3>98.71%的高纯度刚玉。
实施例2:
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