[发明专利]一种降低转炉终点钢水氮含量的方法有效
申请号: | 201711138768.5 | 申请日: | 2017-11-16 |
公开(公告)号: | CN107974528B | 公开(公告)日: | 2020-09-25 |
发明(设计)人: | 江腾飞;朱良;张宝富;黄桂斌;赵晓东;闵常杰;赵艳宇;张远芬 | 申请(专利权)人: | 北京首钢股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/28 | 分类号: | C21C5/28;C21C5/35 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 马苗苗 |
地址: | 100041 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降低 转炉 终点 钢水 含量 方法 | ||
本发明提供了一种降低转炉终点钢水氮含量的方法,包括如下步骤:在转炉中装入废钢,所述废钢比≤10%;在转炉吹炼时加入球团矿,所述球团矿用量≥5000kg/炉;在转炉拉碳时终点碳控制为≥0.04%。本发明使碳氧反应平稳进行,避免终点低碳,能够为精炼工序提供氮含量小于20ppm的钢水。
技术领域
本发明属于转炉炼钢技术领域,具体涉及一种降低转炉终点钢水氮含量的方法。
背景技术
钢中的氮不仅会降低钢的韧性和塑性,使钢产生应变时效,造成钢的蓝脆,或在晶界出现第二项质点,当轿直部位处于脆性区时,产生气孔或裂纹,影响钢的深冲性能、焊接性能和热加工性能。钢种的氮主要来源于铁水、废钢、副原料、合金、外界空气。RH对于钢种N≤40ppm时脱氮不明显,连铸工序需采用保护浇铸减少吸氮从而达到低氮钢的生产。
一般情况下,冶炼部分钢种,要求钢坯成品N≤30ppm,对氮含量的判定要求极低,属于超低氮钢范围。在生产此类钢种时若不采取特定控氮措施,难免出现转炉冶炼终点氮高,导致成品氮含量超出判定范围。而目前公开的炼钢环节控氮技术主要体现在出钢过程中,对于控制转炉终点氮含量的研究较少。
发明内容
针对现有技术中的上述缺陷,本发明的主要目的在于提供一种降低转炉终点钢水氮含量的方法,能够为精炼工序提供氮含量小于20ppm的钢水。
为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种降低转炉终点钢水氮含量的方法,包括如下步骤:
在转炉中装入废钢,所述废钢比≤10%;
在转炉吹炼时加入球团矿,所述球团矿用量≥5000kg/炉;
在转炉拉碳时终点碳控制为≥0.04%。
作为进一步的优选,所述方法还包括:采用顶底复吹转炉,在吹氧比为15-25%时进行复吹气体种类的切换;所述复吹气体包括氮气与氩气。
作为进一步的优选,所述复吹气体的切换包括:在吹氧比达到15-25%之前用氮气,在吹氧比达到15-25%之后切换为氩气。
作为进一步的优选,所述球团矿分三批加入,第二批加入之后到测量TSC样阶段,熔池内不进行调料。
作为进一步的优选,在测量TSC样阶段,获得动态计算结果,根据所述计算结果加入第三批球团矿。
作为进一的优选,在达到转炉吹炼过程的80%时,为测量TSC样阶段。
作为进一步的优选,加入第三批球团矿的时机控制在熔池碳含量达到0.4%-0.5%之间时,所述第三批球团矿加入量≥1000kg。
作为进一步的优选,所述方法还包括:在吹炼过程活动罩裙降至最低位。
作为进一步的优选,所述方法还包括:在所述球团矿的第一批料和第二批料加入过程中同时加入3000-5000kg石灰石。
作为进一步的优选,所述方法还包括:控制炉内渣量,用于炉渣化透后均匀覆盖熔池液面。
作为进一步的优选,在转炉拉碳时一次命中,避免后吹。
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