[实用新型]一种新型回转窑有效
申请号: | 201320247565.0 | 申请日: | 2013-05-09 |
公开(公告)号: | CN203298595U | 公开(公告)日: | 2013-11-20 |
发明(设计)人: | 韩兆伟;常来让;任贵虎;郑成亮 | 申请(专利权)人: | 交城义望铁合金有限责任公司 |
主分类号: | F27B7/32 | 分类号: | F27B7/32;F27B7/36 |
代理公司: | 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) 14109 | 代理人: | 崔雪花 |
地址: | 030500 *** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 回转 | ||
技术领域
本实用新型一种新型回转窑,属于回转窑技术领域。
背景技术
现有的回转窑窑尾上料后,原料随回转窑的转动而下落时,会出现原料向后掉落(掉出窑壳)现象,而后由装载机送入料仓重复上料程序;还有就是窑尾除尘风机风量较小,造成烧成带短,产量低。
实用新型内容
本实用新型克服了现有技术存在的不足,提供了一种无需重复上料,产量高的新型回转窑。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种新型回转窑,包括窑体、送料装置、下料托板和风机,送料装置设置在窑体的窑尾烟室端部,下料托板设置在窑尾烟室内,风机设置在窑尾烟室的通风口上,送料装置上设置有用于收集落料的回料勺,回料勺的结构为:环状的本体上均匀设置有多个刮料板,所述刮料板两两之间均关于本体中心对称,多个所述刮料板均通过螺栓固定到本体上。
所述风机的风量为110000m3/h。
本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果。
1、本实用新型在窑尾烟室端部的送料装置增加回料勺,当原料随回转窑转动向后掉落时,落入回料勺,后由回料勺送入回转窑内参与窑内烧结,无需装载机重复上料。
2、本实用新型增大风机风量,由原来的85000m3/h改为110000m3/h,扩大烟室通风面积与加大下料托板直径,使回转窑内负压增加,烧成带拉长,产量增加。
附图说明
下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型中回料勺的结构示意图。
图3为图2的左视图。
图中,1为窑体、2为送料装置、3为回料勺、4为窑尾烟室。
具体实施方式
如图1、图2、图3所示,本实用新型一种新型回转窑,包括窑体1、送料装置2、下料托板和风机,送料装置2设置在窑体1的窑尾烟室4端部,下料托板设置在窑尾烟室4内,风机设置在窑尾烟室4的通风口上,送料装置2上设置有用于收集落料的回料勺3,回料勺3的结构为:环状的本体上均匀设置有多个刮料板,所述刮料板两两之间均关于本体中心对称,多个所述刮料板均通过螺栓固定到本体上。
所述风机的风量为110000m3/h。
本实用新型中回转窑的其余部位同现有技术。
本实用新型的工作过程:回转窑窑尾烟室端部的送料装置2上料后,原料随回转窑的转动而下落时,会出现原料向后掉落现象,当原料随回转窑转动向后掉落时,落入回料勺3,后由回料勺3送入回转窑内参与窑内烧结。
本实用新型中尾除尘风机风量较小,烧成带短,产量低,增大风机风量,由原来的85000m3/h改为110000m3/h,扩大烟室通风面积与加大下料托板直径,使回转窑内负压增加,烧成带拉长,调节回转窑转动频率,改变推料间隔,产量由原来的150—180吨/天增加240—260吨/天,白灰单耗由原来的320m3/t左右减少为260m3/t左右,可节约煤气约60m3/t。
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