[发明专利]转炉低温冶炼高碳低磷钢的方法有效
| 申请号: | 201510348727.3 | 申请日: | 2015-06-23 |
| 公开(公告)号: | CN104911294B | 公开(公告)日: | 2017-04-12 |
| 发明(设计)人: | 汪晛;黄道昌;吴本胜;方建红;李相付 | 申请(专利权)人: | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 主分类号: | C21C5/32 | 分类号: | C21C5/32;C22C33/04 |
| 代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司42104 | 代理人: | 胡镇西,艾小倩 |
| 地址: | 430080 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 转炉 低温 冶炼 高碳低磷钢 方法 | ||
技术领域
本发明涉及钢铁生产技术领域,具体的是指一种转炉低温冶炼高碳低磷钢的方法。
背景技术
转炉冶炼高碳钢品种时冶炼终点控制目标为高[C]、低[P]及较高的温度,一般要求终点温度至少应控制在1630℃以上。但冶炼终点实现高[C]、低[P]、较高的温度很难同步实现,要100%实现冶炼终点高[C]、低[P]、较高的温度几乎没有钢铁企业可以做到。冶炼终点高[C]出钢需降低转炉供氧量,实际冶炼操作则常采用降低供氧强度及提高吹炼枪位来实现高[C]出钢,但降低供氧强度会直接造成终点温度低,提高吹炼枪位会造成熔池搅拌减弱而影响转炉去P效率。另外,从脱磷热力学角度考虑,脱磷是强放热反应,控制较低的冶金熔池温度有利于脱磷,在生产实践中经常出现因冶炼过程炉温高而造成的冶炼后期“回磷”现象。由于冶炼动力学及热力学条件的限制,冶炼终点实现高[C]、低[P]、较高的温度难度很大。
当前国内大部分钢铁企业生产高碳钢品种转炉后道工序基本搭配了LF炉处理工艺,LF炉具有良好的升温功能,可以对LF炉的升温功能加以利用,将调整温度的任务转移至LF炉,从而可调整转炉终点控制目标,降低转炉终点温度,以实现转炉高[C]、低[P]出钢。
国内外的报道中关于高碳低磷冶炼工艺研究也较多,并取得了一系列的专利。
发明内容
本发明的目的就是要提供一种转炉低温冶炼高碳低磷钢的方法。
为实现上述目的,本发明提供的转炉低温冶炼高碳低磷钢的方法,通过对转炉终点控制目标的调整,将冶炼终点温度降低至1570~1600℃,可100%实现终点[C]为0.50~0.80%,终点[P]≤0.010%的控制目标,从而实现高碳低磷出钢。
选择公称容量150t转炉,其中氧枪工艺参数为:四孔氧枪,工作氧气压力为0.85~0.90MPa,工作氧气流量为28000~32000Nm3/h,转炉冶炼工艺为:
将整个吹炼过程分为吹炼前期、中期、后期三个阶段,吹炼期15min;枪位控制采用低~高~低的三段式的模式,并分阶段(吹炼前期、中期、后期)实现恒流量、变枪位的操作模式。
(1)吹炼前期(即Si、Mn氧化期)控制。时间界点为开吹0~4min,其操作为:
氧枪点火,开吹枪位1200~1350mm,氧枪流量控制在30000~32000Nm3/h(吹炼前期流量恒定),开吹后1~2min时枪位调整至1350~1450mm,同时加入石灰40~45Kg/t钢、镁球10~11Kg/t钢、轻烧白云石7~14Kg/t钢、矿石5~7Kg/t钢、萤石用量3~5Kg/t钢。开吹1.5min~2.5min时加入石灰5~8Kg/t钢、轻烧白云石4~6Kg/t钢、矿石2~3Kg/t钢,吹炼4~5min时Si、Mn氧化期结束,吹炼前期结束时温度为1380~1410℃。
(2)吹炼中期控制。时间界点为开吹4~13min,其操作为:
氧枪流量控制在31500~32000Nm3/h(吹炼中期流量恒定),中期枪位控制在1600~1800mm。此期易出现炉渣返干,为预防炉渣返干,在吹炼6min~8.5min吊枪操作2次(吊枪枪位2000mm),但吊枪时间不宜过长,每次吊枪维持时间为20S,以免产生喷溅,吊枪操作后迅速恢复原吹炼枪位。在吹炼至8~10min为碳氧反应最为剧烈时期,此期分两批加入矿石,矿石每批加入量4~5Kg/t,加矿石的过程枪位相应降低100mm以避免炉渣中FeO富集造成喷溅(矿石加完后恢复原吹炼枪位)。吹炼12.5min至中期结束,枪位调整至1900mm。吹炼中期结束时温度为1510~1540℃。
(3)吹炼后期控制。时间界点为开吹13~15min,其操作为:
随着炉内[C]含量的降低,进入吹炼后期,此时碳~氧反应减弱,炉口的火焰明显变软,氧枪流量控制在28000~30000Nm3/h(吹炼后期流量恒定),从13min开始至14.5min每隔10s降低枪位50mm(枪位从1900mm逐步降低至1450mm),14.5min后执行压枪操作,压枪枪位为1450mm,终点压枪操作目的为便于判断终点、均匀钢水成分和温度、减少渣中(FeO)含量。压枪操作30s即可提枪倒炉,测温并取分析样进行终点分析,倒炉温度为1570~1600℃,终点[C]为0.50~0.80%,且终点[P]≤0.010%,从而实现了终点高碳低磷的控制目标。
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